氫氣(Hydrogen)是世界上已知的最輕的氣體。它的密度非常小,只有空氣的1/14,即在標準大氣壓,0℃下,氫氣的密度為0.0899g/L。氫氣(H2)最早于16世紀初被人工合成,當時使用的方法是將金屬置于強酸中。現在工業上一般從天然氣或水煤氣制氫氣,而不采用高耗能的電解水的方法。制得的氫氣大量用于石化行業的裂化反應和生產氨氣。今天紐瑞德特氣小編為大家介紹一種合成氫氣的新方法——生產純氫氣之催化薄膜反應器中氫氣滲透及產率的研究。
本研究的目標為建立一個含兩根鈀膜管之催化薄膜反應器,使用商業化MDC-3觸媒,以甲醇蒸氣重組生產純氫氣,并研究在反應器中的氫氣滲透量及回收率。結果顯示,每次裝入新觸媒并在反應器中進行活化,氫氣滲透量即會減少,因為金屬觸媒(銅、鋅、鉻)可能沉積在鈀膜表面上。在進行288小時反應后,通入水蒸氣處理,氫氣滲透量增加了30%,因為水蒸氣可將鈀膜上的焦炭清除掉。氫氣滲透量數據藉由非線性迴歸套入壓力n次方之數學模式(n=0.69~0.92),結果發現實驗數據與數學模式非常吻合。
甲醇蒸氣重組在催化薄膜反應器的實驗結果顯示,隨著WHSV減少,甲醇蒸氣重組的轉化率及氫氣回收率隨之增加,在所研究之WHSV范圍中,逆向水氣轉移反應有一最大值。在四個溫度-壓力之研究條件中,溫度為618K及壓力為11.8bar時,有最佳的氫氣回收率,此時WHSV為1.05h-1,L/S為35.7mol/h/m2,氫氣回收率為0.74,足夠讓甲醇蒸氣重組在催化薄膜反應器中達到熱量自我平衡。在653K進行四小時活化后,MDC-3的觸媒活性在76小時之甲醇蒸汽重組實驗中呈穩定狀況。建議觸媒活化宜在催化薄膜反應器外進行,以防止鈀膜被金屬觸媒沉積,造成氫氣滲透量減少。
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